由于车间部分设备老化导致产品无法吃饱开足,近期公司安排1次应急停车大修。
本次停车时间紧,任务重。生产系统各车间、部门在公司的统一安排下,遵循稳字当头,实干为先的指导思想,在保证林草净、816、甲托等原药装置开车的前提下,提前梳理检修项目,落实检修材料,做细检修方案,科学排定检修时间节点,统筹规划调度有限的外施工力量,与车间部门参与检修人员配合,冒着烈日酷暑,通过合理调度、预制为先、错峰作业等一系列手段,把影响生产的因素逐一消除。如:光气系统提前准备材料,集中优势力量,冒着室内炉体高温,利用3天时间完成光气合成炉的拆装填充;空分系统改造,因该岗位作业风险相对可控,故施工采用现场施工和预制相配合进行,提前完成设备、管网、水网、电网就位与安装,8月2日集中停车1天并网,施工的间隙期抽出施工力量,保证了异丙酯、乙酯、异丙胺的检修等。
通过本次检修,光气系统提升了光气产能,保证了光气化产品生产,彻底消除了影响酯类产品产量和连续生产的设备等问题,保证了产品的后期连续稳定生产。本次应急大修的顺利完成,为公司产品产能发挥提供了有力的保障。